• imgboxbg
    当前位置:
    首页
    /
    /
    驱动轮 、 引导轮调质后裂纹事故分析

    驱动轮 、 引导轮调质后裂纹事故分析

    • 发布时间:2019-07-22
    • 访问量:

    【概要描述】因铝超标造成裂纹的原因。

    铝,作为铸钢熔炼后期的终脱氧剂加入,一般的加入标准是本炉钢液量的 0.08- - 0.1%,(本人编制的熔炼工艺是每吨钢水加铝1kg,即 0.1%),但我们特固铸钢以往都是按每吨钢水加铝2kg,即 0.2 2% %,(车间人员说我们使用的废钢质量比较差,以前都是这样干的,故本人没有强行要求执行)。从去年的9 月份开始,其它车间反应最近生产的下板气孔严重,为了充分脱

    驱动轮 、 引导轮调质后裂纹事故分析

    【概要描述】因铝超标造成裂纹的原因。

    铝,作为铸钢熔炼后期的终脱氧剂加入,一般的加入标准是本炉钢液量的 0.08- - 0.1%,(本人编制的熔炼工艺是每吨钢水加铝1kg,即 0.1%),但我们特固铸钢以往都是按每吨钢水加铝2kg,即 0.2 2% %,(车间人员说我们使用的废钢质量比较差,以前都是这样干的,故本人没有强行要求执行)。从去年的9 月份开始,其它车间反应最近生产的下板气孔严重,为了充分脱

    • 发布时间:2019-07-22
    • 访问量:
    详情

    驱动轮 、 引导轮调质后裂纹事故分析

     

     

    2018 年驱动轮、引导轮生产数量一览表

    月份

    1

    2

     3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    生产数量(件)

     

    6

    13

    93

    1

    20

    66

    54

    65

    102

    172

    321

    重量(吨)

     

    0.94

    5.74

    32.2

    0.342

    4.64

    15.8

    13.8

    16.2

    17.23

    33.6

    80

    全年生产909 件,220.5 吨

    由铝超标及不明原因造成的废品一览表

    名称

    大驱动轮

    小驱动轮

    引导轮

    客户退的

    自己隔离的

    客户退的

    自家隔离的

    客户退的

    自己隔离的

    数量(件)

    34

    15

    1

    66

    27

    5

    单重(吨)

    0.342

    0.342

    0.15

    0.15

    0.265

    0.265

    总重(吨)

    11.628

    5.13

    0.15

    9.9

    7.155

    1.325

    废品数量148 件,35.288 吨,其中:客户退货的62 件,18.9 吨。自家隔离的86 件,16.388 吨。

    注:铝含量大于0.18%全部隔离。

     

    驱动轮、引导轮裂纹事故原因分析:

    1、  因铝超标造成裂纹的原因。

    铝,作为铸钢熔炼后期的终脱氧剂加入,一般的加入标准是本炉钢液量的  0.08- - 0.1%,(本人编制的熔炼工艺是每吨钢水加铝1kg,即  0.1%),但我们特固铸钢以往都是按每吨钢水加铝2kg,即  0.2 2% %,(车间人员说我们使用的废钢质量比较差,以前都是这样干的,故本人没有强行要求执行)。从去年的9 月份开始,其它车间反应最近生产的下板气孔严重,为了充分脱气铸钢车间加大了铝的用量,铝的用量由原来的0.2%提高到0.24%。脱氧剂铝的用量提高以后,在一般的铸钢件上反应不到质量上面来。但SCSiMn2H 驱动轮这种材质,属于高淬透性钢,要经过退火(或正火)+淬火+回火+表面硬化的多道热处理工序,特别是在调质过程中,即在相变过程中在晶界上析出大量的氮化铝,致使造成钢的强度降低以致在淬火过程中裂纹报废。

     

    裂纹驱动轮、引导轮的铝含量统计

    名称

    铝含量

    0.2-0.277%的

    铝含量

    0.19-0.15%的

    铝含量

    1.49-0.13%的

    隔离

    待定

    大驱动轮

    15件

    14件

    5件

    15件

     

    小驱动轮

     

     

     

    66件

     

    引导轮

    17件

    10件

     

    5件

     

     

    2、 由二次退火造成裂纹的原因。该钢种含碳量在0.40-0.47%之间,其强度和硬度都要大于ZG45,,即使在退火后(退火后硬度180-260 HB)也较低碳钢难于加工。一次偶然的事件,加工车间反应有一件大驱动轮变形严重。经查,原因是合箱时砂箱下面没有垫平,砂箱上部又有压铁,在浇注后砂型强度变低的情况下产生变形,为了不至于因变形造成报废,所以随退火件二次进炉“正形”。因正形后的此件驱动轮加工师傅反应非常好加工, 故对所有该材质的件进行了二次进炉退火。二次退火后的件好加工是因为二次退火铸件表面脱碳严重。铸件在调质后裂纹,也许是因二次退火过烧有关。

    3、客户在铸件调质过程中容易造成铸件裂纹的因素有:

    ⑴、淬火介质。按照常规,含碳量在0.4%以上的合金钢淬火介质应该用油,不应该用水。

    ⑵、淬火至最低温度。铸件加热保温后在介质中快速冷却至150℃时出介质,否则,很容易产生裂纹。

    ⑶、该材质的铸件淬火后要及时入炉回火,如果间隔时间过长,同样也会产生裂纹。另外回火脆性?;鼗鸫嘈允谴慊鸶只鼗鸷蟛拇嗷窒?。根据产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。①、低温回火脆性: 主要发生在合金结构钢和低合金超高强度钢等钢种。已脆化的钢不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为“不可逆回火脆性”。

    ②、高温回火脆性: 主要发生在合金钢, 合金钢淬火得到马氏体组织后,在450~600℃温度范围回火;或在650℃回火后以缓慢冷却速度经过350~600℃;或者在650℃回火后,在350 ~650℃温度范围长期加热,都使钢产生脆化现象, 如果已经脆化的钢重新加热到650℃然后快冷,可以恢复韧性。

    由于上述多种因素叠加致使在去年11 月-12 月生产的驱动轮、引导轮最终在客户调质过程中产生裂纹。

     

    fenxi

     

    关键词:

    扫二维码用手机看

    最新资讯

    青岛特固机械

    地址:山东省青岛市黄岛开发区王台镇马连路300号

    联系电话:+86-532-83113002
    手机 : +86-13325026836

    E-mail: tgsale@qdtegu.com

    微信公众号

    扫一扫

    加微信公众号

    Copyright ? 2021青岛特固机械有限公司   All Rights Reserved 鲁ICP备19011225号    网站建设:中企动力  青岛

    香港6合开彩开奖结果,澳门精准四不像,今晚最准一注6+1,今晚3d开奖结果,澳门6合开彩开奖网站记录 本期免费精准预测,澳门6合开彩开奖网站记录,澳门123开奖现场 开奖直播,澳门今晚开什么码,49图库免费大全 2023澳门今晚开奖记录查询表,澳门六开彩正版免费资料大全,一肖一码100准中奖,2023澳门开奖结果记录历史,澳门选一肖一码期 澳门六开彩开奖结果资料查询2023,香港正版2023年生肖号码表图,2022澳门今晚开特马+开奖结果课,澳门六开彩开奖结果和查询,澳门开奖大全资料2022年 澳门六开彩天天免费资料大全,澳门开奖最快的,澳门开奖结果2023开奖记录,一肖一码,澳门正版资料大全免费网站 4949澳门彩库免费资料,澳门六开彩开奖+结果2022查询,626969澳彩资料大全2021年61888,今天买什么特马,2023澳门资料大全正版资料下载 2023年香港开奖记录,一码一肖100准 资料,澳门正版资料大全免费网站,澳门开奖大全资料2022年,7777788888王中王最 7777788888王中王,澳门天天彩六开免费资料,494949免费大全,白小姐三肖三期必出一期开奖,澳门今天晚上买什么